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- 低温甲醇洗系统氮气置换合格的标准是()。驰放气热值相当于CH4的()。转化工序的压力一般以()出口为基准。甲醇热再生塔顶温度过高,则()损耗高。推力盘的作用是()。氧气<0.2%A、100%
B、150%
C、50%#
D、
- 气体从甲醇中解析的方法主要有()、()、()。直接数字控制系统简称为()。两台扬程差距过大的离心泵并联会导致低扬程的离心泵()减压闪蒸、氮气气提、加热再生A、DOC#
B、DCS
C、DOS
D、DDC送不出液体#
液体倒
- 精馏塔中提馏段的作用是()。在E-23处有开工蒸汽,用于在开停车过程中防止()过热。透平高速暖机时间比低速暖机时间()。变换废水气提塔使用的气提介质是()。以下()的流体宜走列管换热器的管程。设备法兰温度
- 精馏塔中精馏段的作用是()。影响蒸汽转压炉炉管寿命的原因是()。工艺气带水会使变换催化剂活性()。合成润滑油与矿物润滑油相比具有()等优点。造成甲醇水精馏塔排放废水中甲醇含量高的原因有()。浓缩轻组分
- 使气体从溶液中解析出来的方法有()、()、()、()、。如要提高换热器的传热速率,可考虑()。精馏、气提、加热、减压A、增大传热平均温度差#
B、增大单位体积的传热面积#
C、减小各项热阻#
D、增大传热面积
- 在甲醇洗入口工艺气中加入一定量的液态甲醇,其目的是()。炉膛耐火材料施工完毕后,要自然干燥()天。根据盖斯定律的含义,化学反应的热效应只与反应的()有关:润滑油在投运之前,必须()。适当提高变换炉入口温度
- 精馏是()和()同时发生的单元操作过程。中变催化剂失效一般为()。实际生产中,一般循环气中每增加1%的氨,所放出的反应热可使气体温度升高()℃左右。传热、传质A、中毒
B、化学堵塞
C、A和B#
D、水浸泡A、5
B、1
- 在一定温度和平衡状态下,一种气体在溶液里的溶解度和该气体的平衡分压成正比。此种叙述为()定律。检修加盲板管线有()。防止()的产生和积聚,是防止静电危害的主要途径。理想流体稳定流动而又没有外功加入时,任
- 经过低温甲醇洗后,工艺气中残存的硫化氢降到()以下。变换的甲烷化副反应是一个()反应。入气化炉激冷水流量低的会导致()。液氮洗涤塔塔板被固体二氧化碳或分子筛粉末等堵塞后可以采取的处理方法有()。0.1ppmA
- 在精馏操作中,当精馏塔的入料状态是饱和液体时,其q值是()。经过低温甲醇洗后,工艺气中残存的二氧化碳降到()以下。合金钢中加入一定量的铬合钼,具有防()腐蚀的作用。真空冷凝系统真空下降是由于()。1A、1%
B
- 对于甲醇反应,氢碳比理论关系式为:()。气化炉设置渣油流量低联锁的目的是防止()。气化废水气提塔塔顶的废气()。(H2-CO2)/(CO+CO2)A、渣油给油泵损坏
B、气化炉过氧#
C、渣油预热器损坏
D、入气化炉渣油超
- 低温甲醇洗脱除酸性气原理是()、()。管道布置图要标明介质流向箭头和在管道上方标出()。煤制氨的大型氨厂大都采用()法生产。净化水冷器有()个。合成岗位有()个换热器。蒸汽喷射器扩压器内,蒸汽和空气混
- 已知某精馏塔馏出液量为3000kg/h,回流液量为1500kg/h,则此精馏塔回流比()。压缩机自身润滑油系统是一个由同一系统驱动的油泵P303提供()用作备用泵。托普索S-200改进型氨合成塔氨净值可达()。0.5A、P304#
B、P3
- 甲醇合成反应的最适宜的氢碳比为()。如果低变气出口CO含量降低0.1%可增加产量()。油泵停运时油箱液位较油泵运行时液位()。暖管的原则是()。2.05~2.15A、1.1%~1.6%#
B、2%
C、3%
D、3.5%A、高#
B、一样高
C
- 按在甲醇中溶解度从小到大排列:CH4、COS、CO2、N2、HCN、CO、NH3、H2S、H2。()。用汽轮机做为泵的原动机时,可以改变蒸汽()来调节泵的流量。高变放硫要求其硫含量小于()PPm。使冷冻剂在E-20中稍高于管束顶部的
- 甲醇合成气中,CO:22.24%、CO2:5.86%、H264.87%,合成气的氢碳比是()。中型化工企业实行()级核算。设备事故主要原因是制造质量差,超期使用及()。三相异步电动机的转子绕组可分为()两种。管道单位散热损失和
- 溶液中溶剂的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压与其摩尔分数的乘积为()定律。B204催化剂在入口1%H2浓度时,表现起始还原温度为()℃。三相交流发电机的三个始端在空间分布上必须相差()拉乌尔A、120
B、130
C、140
D、150
- 傅里叶定律是()的基本定律。一般适用径向和轴径向合成塔的催化剂粒度是()。一台完好换热器应主要具备()内容。传热A、1.5~3.0#
B、3.0~4.5
C、4.5~6.0
D、6.0~7.5A、按期进行化学或机械清洗,管程壳程无泄漏
- 调节油气压差的方法有()。真空系统运行时()。A、泵出口压力调节
B、高位油槽位差调节#
C、差压调节阀控制密封油进油压力#
D、密封油泵入口压力调节A、辅抽停运#
B、安全阀投用#
C、辅抽运行
D、冷凝液外送#
- 动火取样分析时间,不早于动火前()小时。直接数字控制系统简称为()。0.5A、DOC#
B、DCS
C、DOS
D、DDC
- 一换热器其循环水入口温度为293K,出口温度为303K,流量为50t/h,水的比热为1KJ/KgK,则循环水每小时带走的热量是()。以天然气为原料小型合成氨装置高压窜低压易发生在()。理想流体稳定流动而又没有外功加入时,任一
- 列管式换热器由管束、管板、壳体、各种接管等主要部件组成,根据其结构特点,可分为()式、浮头式、()式、填料函式等形式。C-1采用的流量调节方法是()。备用油泵自启动后,油系统调节阀开度()。气开式调节阀是有
- 实验表明Re>()一般流体流动为湍流。在剖视图上一般不画()。高变放硫要求其硫含量小于()PPm。托普索S-200改进型氨合成塔氨净值可达()。转化岗位置换流程中包括()。透平按结构和蒸汽做功情况的不同可分为(
- 与真空度有关联因素的是()。HP型转化炉管使用温度可达()℃。气化炉内的蒸汽加入量过多会导致气化炉温度(),甲烷含量()。A、抽气喷咀#
B、主蒸汽中含不凝气的多少#
C、冷却系统换热效果的好坏#
D、排汽温度#A、
- 1mol任何气体都含有()个气体分子。氨合成催化剂快速升温还原方法的特点是充分利用合成反应热加速反应()。影响一段炉炉管寿命原因有()。A、1
B、6.02×1023#
C、6.02×10-23
D、6.0×1023A、温度
B、速度#
C、压力
- 冷冻的解析气主要成分是()。E-21为水冷器,冷却合成塔()气体。转化工序的压力一般以()出口为基准。水灭火是采用()法。不是透平真空系统的设备是()。适当提高变换炉入口温度,则变换率()。A、氢气#
B、氮气
- 液氮洗涤塔塔板被固体二氧化碳或分子筛粉末等堵塞后可以采取的处理方法有()。化工设备图中,换热器中列管在图上通常只画出其中()根。对密封油和润滑油关系表述正确的是()。A、降低负荷生产#
B、严重时停车回温#
- 装置内管道设计应具备以下资料()。中型化工企业实行()级核算。单乙醇胺贫液从吸收塔顶部进入,吸收CO2的富液从塔()流出。金属在潮湿的气体及导电液体中,由于产生()而引起的腐蚀称之为电化学腐蚀。在差压变送
- PID图中包含()。润滑油含有对金属腐蚀的物质主要为()。甲醇水精馏塔再沸器蒸汽侧发生轻微堵塞时,蒸汽流量会()。A、全部设备#
B、全部仪表#
C、全部电气元件
D、相关公用工程管线接口#A、硫化物
B、水
C、无机
- 下列化学反应进行最快的是()。多层冷激式合成塔热点温度在床层的()部位。石油化工装置检修最主要做到()。相同温度下,液氨的比重比氨水的比重()。下面属于离心压缩机转子部件的是()。大型机组启动前,()会
- 传热三种方式()、()、()合成塔催化剂床层入口温度要比该催化剂活性温度高()℃。影响气化炉出口工艺气中有效气成分的因素有()。热对流、热传导、热辐射A、10~20#
B、20~30
C、10~30
D、15~25A、反应温度
- 在ISO9001族标准中,组织对供方的审核是()第二方审核
- 同一种流体,流速愈大,对流传热系数()。读化工设备图要了解设备的()等方面的技术要求。根据实际经验,转化管进口端管处壁温度比气体进口温度高()℃左右。根据用途分,可将密封分为()。PID图中包含()。愈大A、
- Excel工作中,可按需拆分窗口,一张工作表最多拆分为()个窗口。导热系数单位是()。化工装置检修特点是()。两台扬程差距过大的离心泵并联会导致低扬程的离心泵()4A、W/m℃
B、W/mk
C、A和B#
D、W/mktA、工期长
B
- 化工操作的三会是指()、()、()。往复式压缩机的规格是根据生产中所需要的()而定的。空气中含有()的气氨,就会强烈的刺激眼睛和鼻子。下面属于离心压缩机转子部件的是()。气化单元激冷管液位空会导致()
- 蒸汽喷射泵在运行中的主要故障有()。二段炉加入空气的反应温度必须在()℃以上。经过低温甲醇洗后,工艺气中残存的硫化氢降到()以下。带反动度的级的反动度一般是()。要提高氨净值就要()入合成塔氨含量或者(
- 入气化炉激冷水流量低的会导致()。以天然气为原料小型合成氨装置T-2顶除沫器是()。即可以串联使用也可以并联使用的脱硫罐是()。属于日常巡检内容的压力容器检验项目是()。蒸汽过热炉燃料气点燃顺序是()。
- 69.填料常用的技术参数有()。变换废水气提塔塔顶的废气()。()不是板式塔的溢流形式。压缩机外部密封是为了防止()。A、填料材质的密度
B、堆积密度#
C、比表面#
D、填料的尺寸A、排入大气#
B、用作燃料
C、排
- 造成废水气提塔压力高的原因有()。顶烧式一段转化炉缺点是()。A、塔液位过高
B、气提蒸汽加入量过大#
C、放空阀故障#
D、火炬管线阻力高#A、炉管易烧坏
B、轴向温度不易控制
C、A和B#
D、烧嘴易回火
- 在高温高压系统的法兰或换热器的连接中,螺栓的材质可以选为()。一段炉入口工艺混合气增加100℃时,可将炉管壁温下降()℃。筛板塔和浮阀塔内部结构上的最大的区别在于筛板塔内部没有()。经过变换氮气加热器加热后